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解析拋丸除銹機(jī)關(guān)鍵部件拋丸器的故障與解決方案

作者:admin發(fā)表時間:2014-6-22 18:55:14標(biāo)簽:拋丸除銹機(jī) 拋丸器 拋丸器故障 拋丸除銹機(jī)故障

    拋丸除銹機(jī)是根據(jù)廠自身管道防腐生產(chǎn)施工的需要,以及更好地提高鋼管表面的除銹質(zhì)量,而設(shè)計制造的鋼管外表面除銹設(shè)備。拋丸除銹機(jī)每臺安裝有4 個拋丸器,每臺拋丸器由一臺功率為15KW 的電機(jī)驅(qū)動,通過皮帶傳動,使拋丸器轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)速保持在2200r/min 左右。這樣才能保證高速旋轉(zhuǎn)的葉片,將磨料以極高的速度拋出,使鋼管表面達(dá)到理想的除銹效果。在防腐項(xiàng)目工作量較大時,由于設(shè)備的運(yùn)行率高,加上設(shè)備在制造安裝、維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)計方面經(jīng)驗(yàn)的不成熟,導(dǎo)致下拋丸除銹機(jī)的核心部件拋丸器經(jīng)常會因故障而停機(jī),造成整個防腐作業(yè)線停產(chǎn)。經(jīng)檢查維修分析發(fā)現(xiàn),造成拋丸器出現(xiàn)故障的原因:主要是溫度過高而造成軸承損壞以及轉(zhuǎn)軸磨損嚴(yán)重而發(fā)生彎曲變形時,在高速旋轉(zhuǎn)葉片的作用下產(chǎn)生振動所致。不僅更換維修十分不便,同時浪費(fèi)大量的人力增加了成本,也直接影響生產(chǎn)施工進(jìn)度。針對該設(shè)備存在的問題,為此采取了相應(yīng)的解決方案。
    一、拋丸除銹機(jī)關(guān)鍵部件拋丸器的故障原因分析。
    1、軸承型號的選用不合理。
    拋丸器采用的是60000 型系列深溝球軸承,深溝球軸承結(jié)構(gòu)簡單、價格低、極限轉(zhuǎn)速高、內(nèi)外圈軸線允許最大夾角為0° 16 ',在經(jīng)過對拋丸器運(yùn)行時,所有軸承溫度變化現(xiàn)象的分析、設(shè)備拆卸維修時,零部件磨損程度的觀察,以及設(shè)備安裝調(diào)試時觸覺現(xiàn)象的分析后得知:造成軸承溫度過高易燒毀的主要原因是:同一轉(zhuǎn)軸上的兩個軸承不能維持較好的同軸度,造成軸承內(nèi)外圈所形成的夾角大于軸承允許的最大夾角0° 16 ',而促使軸承工況環(huán)境條件的不斷改變,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)時溫度升高直至被損壞。
    2、拋丸器箱體及軸承座設(shè)計存在缺陷。
    拋丸器箱體及軸承座在設(shè)計時,由于實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的不足,沒有設(shè)計箱體與軸承座定位結(jié)構(gòu),軸承座安裝精度的高低,由裝配人員的實(shí)際操作能力來決定,不能保證所有軸承座的安裝精度。同時拋丸器在工作時,由于一組拋片內(nèi)的四個拋片磨損程度不同,而產(chǎn)生振動等原因造成部分螺栓松動時,也有可能改變軸承座原有的安裝精度位置,使軸承內(nèi)外圈夾角增大,造成軸承工況環(huán)境條件的不斷改變,導(dǎo)致軸承溫度升高直至被損壞。
    3、定位防護(hù)套的結(jié)構(gòu)形式不理想。
    拋丸器箱體由一個拋丸室和兩個磨料回流室等部分組成,定位防護(hù)套通過回流室在拋丸室內(nèi)定位高速旋轉(zhuǎn)的拋片組件,磨料回流室上方設(shè)有磨料導(dǎo)流結(jié)構(gòu),由于磨料導(dǎo)流結(jié)構(gòu)的存在有效地減少了磨料對定位防護(hù)套在磨料回流室部分的磨損。定位防護(hù)套的材質(zhì)為20# 無縫鋼管,可根據(jù)不同型號的拋丸器轉(zhuǎn)軸確定其內(nèi)外徑及長度,主要作用:是確保旋轉(zhuǎn)拋片組件的準(zhǔn)確位置,同時保護(hù)轉(zhuǎn)軸不被回流的磨料沖刷而損壞。但在設(shè)備拆卸維修時發(fā)現(xiàn)定位防護(hù)套靠近旋轉(zhuǎn)拋片組件位置的一段被嚴(yán)重磨損,有的甚至磨損到了轉(zhuǎn)軸,被局部嚴(yán)重磨損的轉(zhuǎn)軸、在高速旋轉(zhuǎn)葉片組件所產(chǎn)生離心力的作用下,而發(fā)生彎曲變形造成振動加劇。經(jīng)觀察分析發(fā)現(xiàn):定位防護(hù)套被嚴(yán)重磨損的部分是靠近旋轉(zhuǎn)葉片組件的位
置,而這部分定位防護(hù)套在拋丸室內(nèi)無法設(shè)置任何保護(hù)結(jié)構(gòu),因此被磨料不間斷的沖刷導(dǎo)致磨損嚴(yán)重。
    二、拋丸除銹機(jī)關(guān)鍵部件拋丸器的故障解決方案。
    1、合理選用軸承型號。
    首先對拋丸器工作性質(zhì)及工況條件進(jìn)行細(xì)致的分析,將以前應(yīng)用的60000 型系列深溝球軸承改為10000 型系列調(diào)心球軸承。調(diào)心球軸承主要用在載荷作用下彎曲較大的傳動軸,以及支承座孔不易保證嚴(yán)格同心的地方,同時軸承內(nèi)外圈軸線允許最大夾角為3°。由于調(diào)心球軸承具有以上特性,基本滿足了使用條件。在經(jīng)濟(jì)效益上,雖然調(diào)心球軸承比深溝球軸承成本較高,但在使用壽命上,提高了數(shù)十倍,降低了維修和材料成本。
    2、拋丸器箱體及軸承座結(jié)構(gòu)改進(jìn)。
    在拋丸器箱體上增加設(shè)計了軸承座安裝定位止口結(jié)構(gòu),同時在軸承座上增設(shè)安裝定位凸臺,來保證軸承座的安裝精度,避免了因裝配人員的實(shí)際操作能力不同,帶來的安裝精度不同的問題,同時也避免了由于震動等原因造成部分螺栓松動,而改變軸承座原有位置精度的問題。
    3、優(yōu)化定位防護(hù)套的結(jié)構(gòu)形式。
    根據(jù)定位防護(hù)套嚴(yán)重磨損位置原因的分析,將原有整體式定位防護(hù)套的結(jié)構(gòu)形式,改為兩段分體式定位防護(hù)套的結(jié)構(gòu)形式。在不影響整體結(jié)構(gòu)性能及使用的前提下,將靠近旋轉(zhuǎn)葉片組件位置的一段定位防護(hù)套增加其壁厚,同時采用中碳鋼淬火處理,以提高抗磨損的能力。另外一段仍然采用20# 無縫鋼管制作,其內(nèi)外徑保持不變,但長度相應(yīng)的縮短。這樣結(jié)構(gòu)形式的定位防護(hù)套成本低,既能滿足設(shè)計的目的,又能大大延長使用時間,降低了維修和材料成本。
    三、拋丸除銹機(jī)關(guān)鍵部件拋丸器的故障實(shí)施效果。
    改造后的下拋丸除銹機(jī)的拋丸器,在保證定期保養(yǎng)和維修的情況下,拋丸器工作時,軸承溫度基本保持在70℃以下,軸承因溫度過高而燒毀的現(xiàn)象基本被杜絕。在經(jīng)過多次維護(hù)檢修中,發(fā)現(xiàn)靠近旋轉(zhuǎn)拋片組件位置一段的定位防護(hù)套,由于增加了壁厚和采用中碳鋼淬火處理,完全達(dá)到了理想的設(shè)計性能要求,轉(zhuǎn)軸因磨損發(fā)生彎曲變形的現(xiàn)象再沒有出現(xiàn)。
    四、拋丸除銹機(jī)拋丸器故障解決社會效益。
    綜上所述,拋丸除銹機(jī)經(jīng)過對拋丸器的改進(jìn),節(jié)約了大量的停產(chǎn)怠工及維修成本,減少了維修人員的工作量,保證了拋丸除銹機(jī)的正常運(yùn)行。為廠承攬更多的防腐工程施工任務(wù),提供了可靠的設(shè)備保障,增強(qiáng)了市場競爭能力,提高了經(jīng)濟(jì)效益,同時,自身的專業(yè)技術(shù)水平也得到了提升,為今后設(shè)備的設(shè)計與制作積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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